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鋰電池在安全測試中阻抗特性變化

鉅大LARGE  |  點擊量:981次  |  2022年06月24日  

安全問題是鋰電池在實際使用中最為關注的問題,鋰電池在針刺、擠壓等安全測試中,由于電極、隔膜的變形和內短路的發(fā)生會導致鋰電池內部的阻抗發(fā)生變化,因此我們可以通過探測鋰電池在使用中阻抗的變化情況,及時發(fā)現(xiàn)鋰電池的安全風險,防止重大的人員和財產損失。


近日,德國慕尼黑應用科技大學的MarkusSpielbauer(通訊作者,第一作者)對18650電池在不同的安全測試情況下的交流阻抗特點進行了研究分析。研究表明,在針刺測試中,在內短路發(fā)生前電池的EIS曲線沒有明顯的變化。在擠壓測試中,電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了升高的現(xiàn)象,這可能和擠壓過程中隔膜孔隙率降低和活性物質剝落有關。


實驗中采用的電池為來自三星的INR18650-25R,額定容量為2500mAh,最大持續(xù)放電電流為20A。下圖為該電池的內部結構圖,從圖中能夠看到該電芯中間沒有鋼芯,正極在中間位置具有一個極耳,負極在電極的兩端分別有一個極耳。由于SoC狀態(tài)有關電池安全測試和阻抗測試都有顯著的影響,實驗中分別測試了在0%、50%和100%SoC狀態(tài)下電池進行安全測試過程中阻抗的變化。


安全測試中的擠壓方向如上圖中的紅色箭頭所示,為了模擬不同的失效模式有關電池阻抗的影響,作者分別采用三種擠壓件:1)為了模擬大面積變形的情況,采用了一個直徑20mm的鋼針;2)為了模擬局部破壞的情況,采用了一個直徑3mm的鋼針;3)為了模擬同時存在大面積變形和局部破壞的情況,采用了5mm的鋼針。擠壓測試過程中,擠壓速度0.1mm/s,每0.2mm停留90s,用以測試鋰電池在這一狀態(tài)下的阻抗變化,實驗裝置如下圖所示。


下圖為三種不同直徑的鋼針在擠壓過程中電池的一些參數(shù)變化,從表中可以看到3mm和5mm直徑的鋼針在擠壓過程中,50%和100%SoC的電池都發(fā)生了熱失控,0%SoC的電池也都出現(xiàn)了電壓降低的現(xiàn)象,表明引發(fā)了內短路。而20mm直徑的鋼針在測試過程中所有SoC狀態(tài)的電池并沒有發(fā)生內短路或熱失控,擠壓過程最終因為達到15kN得最大壓力而停止。

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下圖a為100%SoC狀態(tài)下的3mm針刺測試結果,針刺測試中電池阻抗的變化如下圖b所示,從圖中能夠看到在針刺測試開始的時候,電池的EIS曲線并沒有出現(xiàn)顯著的變化,直到第10步擠壓后,電池發(fā)生熱失控后EIS曲線顯著左移,幾乎轉變?yōu)榧冸娮琛?/p>


下圖c為在50%SoC狀態(tài)下針刺測試結果,從圖中能夠看到當針刺實驗進行到第11步時,電池溫度開始上升,電壓開始下降,表明內短路的發(fā)生。隨著針刺實驗的繼續(xù)進行,電池溫度持續(xù)升高,電壓持續(xù)降低,在第14步時電池的最高溫度達到了430℃。從下圖d展示的EIS曲線變化情況可以看到,在內短路發(fā)生之前,電池的EIS曲線僅發(fā)生了輕微的偏移,在針刺實驗進行到第14步時電池的EIS則出現(xiàn)了一個明顯的變化,電池幾乎轉變?yōu)橐粋€純電阻。


下圖e為0%SoC狀態(tài)下的針刺實驗曲線,從圖中能夠看到在針刺實驗進行到第10步時,電池開始出現(xiàn)電壓降低和溫度升高,在隨后的實驗步驟中盡管電池的電壓顯著降低,但是由于電池內部的電量較少,電池的最高溫升僅為36℃。從下圖f中的阻抗測試結果可以看到,在短路發(fā)生前,EIS曲線幾乎沒有發(fā)生變化,在短路發(fā)生后電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了輕微的降低,


下圖為采用20mm直徑圓形擠壓頭的擠壓測試結果,下圖a為100%SoC狀態(tài)下的測試結果,從圖中能夠看到在整個測試過程中電池的溫度和電壓沒有發(fā)生顯著的改變,表明整個測試過程中電池均沒有發(fā)生內短路,從下圖b的EIS測試曲線可以看到在整個的測試過程中電池的歐姆阻抗在持續(xù)的新增。


50%SoC狀態(tài)下的電池在整個擠壓測試中的表現(xiàn)和100%SoC電池是相同的,整個過程也未發(fā)生內短路(下圖c),電池的EIS測試結果也表明擠壓過程中電池的歐姆阻抗呈現(xiàn)一個持續(xù)上升的過程(下圖d)。0%SoC狀態(tài)下的電池和100%和50%SoC電池在擠壓測試中的表現(xiàn)是相似的,僅EIS曲線在低頻區(qū)域出現(xiàn)了一個半圓。

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下圖為采用5mm鋼針進行測試的結果,下圖a為100%SoC電池的測試結果,從圖中我們能夠看到電池在擠壓測試的第34步發(fā)生了熱失控,電池溫度最高達到580℃,從下圖b的EIS測試結果可以看到,在內短路發(fā)生前電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了上升,這和前面的20mm直徑擠壓測試結果是相似的,而在短路發(fā)生后電池的EIS曲線出現(xiàn)了明顯的偏移,這和3mm針刺實驗中的結果是相同的。


下圖c為50%SoC電池的測試結果,從圖中能夠看到電池表現(xiàn)和100%SoC電池比較相似,但是由于電池內部儲存的能量較少,因此熱失控發(fā)生后電池表面的最高溫度僅為265℃。


下圖e為0%SoC電池的測試結果,從圖中可以看到在第33步測試前,電池的電壓小幅降低,在第35步前電池的電壓降低了0.5V,但是電池的溫度在這一過程中僅輕微上升27℃。從下圖f的EIS測試結果來看,在內短路發(fā)生前電池的EIS曲線和其他電池的表現(xiàn)幾乎是相同的,在內短路發(fā)生后電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了輕微的降低,低頻區(qū)域的曲線則變得混亂。


為了分析安全測試中電池EIS曲線變化的原因,作者采用CT技術對電池內部的結構變化進行了分析。從3mm直徑針刺實驗中,我們可以看到鋼針只是刺穿了電池外層,并未引起電芯結構的變形,但是我們能夠注意到在發(fā)生熱失控的兩只電池上電芯結構還是受到了一定程度的破壞,特別是100%SoC狀態(tài)的電池我們發(fā)現(xiàn)了大量的銅珠,表明在熱失控過程中電池的溫度達到了1085℃以上,從而使得負極的銅箔發(fā)生了熔化。


而在20mm直徑擠壓測試中,電芯結構發(fā)生了顯著的變形,電芯的變形量達到了15%左右,在巨大的變形量的用途下,電芯在紅色標示的位置發(fā)生了電芯塌陷,同時也出現(xiàn)了活性物質剝離的現(xiàn)象。在下圖中藍色標示的位置,電極也出現(xiàn)了明顯的斷裂現(xiàn)象(50%和100%SoC)。


在采用5mm直徑鋼針擠壓測試中,電芯也發(fā)生了顯著的變形,0%SoC電池變形量達到了20%左右,因此也同樣引起了電芯中的結構塌陷,在100%SoC的電池中我們也看到了兩個空洞(黃色標示),這重要是在熱失控中電池出現(xiàn)的大量氣體將電芯內的物質帶到了電池外部。


MarkusSpielbauer的研究表明在針刺實驗中,在內短路發(fā)生前并不會對電池的EIS曲線出現(xiàn)顯著的影響,在內短路發(fā)生后會使得電池的歐姆阻抗顯著降低,而在擠壓測試中,電池的歐姆阻抗在測試過程中出現(xiàn)了持續(xù)的上升,我們可以借助這些特點用以判斷鋰電池的安全狀態(tài),從而及時發(fā)現(xiàn)安全風險。


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