鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1268次 | 2018年07月11日
詳析鋰離子電池鼓脹原因
鋰離子電池由于具有高壽命、高容量被廣泛推廣使用,但是隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),其存在鼓脹、安全性能不理想和循環(huán)衰減加快的問(wèn)題也日益嚴(yán)重,引起了鋰電界深度的分析和抑制研究。根據(jù)實(shí)驗(yàn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),筆者將鋰電池鼓脹的原因分為兩類(lèi),一是電池極片的厚度變化導(dǎo)致的鼓脹;二是由于電解液氧化分解產(chǎn)氣導(dǎo)致的鼓脹。在不同的電池體系中,電池厚度變化的主導(dǎo)因素不同,如在鈦酸鋰負(fù)極體系電池中,鼓脹的主要因素是氣鼓;在石墨負(fù)極體系中,極片厚度和產(chǎn)氣對(duì)電池的鼓脹均起到促進(jìn)作用。
一、電極極片厚度變化
在鋰電池使用過(guò)程中,電極極片厚度會(huì)發(fā)生一定的厚度變化,尤其是石墨負(fù)極。據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),鋰電池經(jīng)過(guò)高溫存儲(chǔ)和循環(huán),容易發(fā)生鼓脹,厚度增長(zhǎng)率約6%~20%,其中正極膨脹率僅為4%,負(fù)極膨脹率在20%以上。鋰電池極片厚度變大導(dǎo)致的鼓脹根本原因是受石墨的本質(zhì)影響,負(fù)極石墨在嵌鋰時(shí)形成LiCx(LiC24、LiC12和LiC6等),晶格間距變化,導(dǎo)致形成微觀內(nèi)應(yīng)力,使負(fù)極產(chǎn)生膨脹。下圖是石墨負(fù)極極片在放置、充放電過(guò)程中的結(jié)構(gòu)變化示意圖。
石墨負(fù)極的膨脹主要是嵌鋰后產(chǎn)生不可恢復(fù)膨脹導(dǎo)致的。這部分膨脹主要與顆粒尺寸、粘接劑劑及極片的結(jié)構(gòu)有關(guān)。負(fù)極的膨脹造成卷芯變形,使電極與隔膜間形成空洞,負(fù)極顆粒形成微裂紋,固體電解質(zhì)相界面(SEI)膜發(fā)生破裂與重組,消耗電解液,使循環(huán)性能變差。影響負(fù)極極片變厚的因素有很多,粘接劑的性質(zhì)和極片的結(jié)構(gòu)參數(shù)是最重要的兩個(gè)。
石墨負(fù)極常用的粘接劑是SBR,不同的粘接劑彈性模量、機(jī)械強(qiáng)度不同,對(duì)極片的厚度影響也不同。極片涂布完成后的軋制力也影響負(fù)極極片在電池使用中的厚度。在相同的應(yīng)力下,粘接劑彈性模量越大,極片物理擱置反彈越?。怀潆姇r(shí),由于Li+嵌入,使石墨晶格膨脹;同時(shí),因負(fù)極顆粒及SBR的形變,內(nèi)應(yīng)力完全釋放,使負(fù)極膨脹率急劇升高,SBR處于塑性變形階段。這部分膨脹率與SBR的彈性模量和斷裂強(qiáng)度有關(guān),導(dǎo)致SBR的彈性模量和斷裂強(qiáng)度越大,造成不可逆的膨脹越小。
當(dāng)SBR的添加量不一致時(shí),極片輥壓時(shí)受到的壓力就不同,壓力不同使極片產(chǎn)生的殘余應(yīng)力存在一定差別,壓力越大殘余應(yīng)力越大,導(dǎo)致前期物理擱置膨脹、滿(mǎn)電態(tài)及空電態(tài)膨脹率增大;SBR含量越少,輥壓時(shí)所受壓力越小,前期的物理擱置、滿(mǎn)電態(tài)和空電態(tài)的膨脹率就越小;負(fù)極膨脹使得卷芯變形,影響負(fù)極嵌鋰程度和Li+擴(kuò)散速率,進(jìn)而對(duì)電池循環(huán)性能產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
二、電池產(chǎn)氣引起的鼓脹
電池內(nèi)部產(chǎn)氣是導(dǎo)致電池鼓脹的另一重要原因,無(wú)論是電池在常溫循環(huán)、高溫循環(huán)、高溫?cái)R置時(shí),其均會(huì)產(chǎn)生不同程度的鼓脹產(chǎn)氣。據(jù)目前研究結(jié)果顯示,引起電芯脹氣的本質(zhì)是電解液發(fā)生分解所致。
電解液分解有兩種情況,一個(gè)是電解液有雜質(zhì),比如水分和金屬雜質(zhì)使電解液分解產(chǎn)氣,另一個(gè)是電解液的電化學(xué)窗口太低,造成了充電過(guò)程中的分解,電解液中的EC、DEC等溶劑在得到電子后,均會(huì)產(chǎn)生自由基,自由基反應(yīng)的直接后果就是產(chǎn)生低沸點(diǎn)的烴類(lèi)、酯類(lèi)、醚類(lèi)和CO2等。
在鋰電池組裝完成后,預(yù)化成過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生少量氣體,這些氣體是不可避免的,也是所謂的電芯不可逆容量損失來(lái)源。在首次充放電過(guò)程中,電子由外電路到達(dá)負(fù)極后會(huì)與負(fù)極表面的電解液發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成氣體。在此過(guò)程中,在石墨負(fù)極表面形成SEI,隨著SEI厚度增加,電子無(wú)法穿透抑制了電解液的持續(xù)氧化分解。
在電池使用過(guò)程中,內(nèi)部產(chǎn)氣量會(huì)逐漸增多,其原因還是因?yàn)殡娊庖褐写嬖陔s質(zhì)或電池內(nèi)水分超標(biāo)導(dǎo)致的。電解液存在雜質(zhì)需要認(rèn)真排除,水分控制不嚴(yán)可能是電解液本身、電池封裝不嚴(yán)引進(jìn)水分、角位破損引起的,另外電池的過(guò)充過(guò)放濫用、內(nèi)部短路等也會(huì)加速電池的產(chǎn)氣速度,造成電池失效。
標(biāo)稱(chēng)電壓:28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
在不同體系中,電池產(chǎn)鼓脹程度不同。在石墨負(fù)極體系電池中,產(chǎn)氣鼓脹的原因主要還是如上所述的SEI膜生成、電芯內(nèi)水分超標(biāo)、化成流程異常、封裝不良等,而在鈦酸鋰負(fù)極體系中,電池脹氣比石墨/NCM電池體系要嚴(yán)重的多,除了電解液中雜質(zhì)、水分及工藝外,其另一不同于石墨負(fù)極的原因是鈦酸鋰無(wú)法像石墨負(fù)極體系電池一樣,在其表面形成SEI膜,抑制其與電解液的反應(yīng)。
在充放電過(guò)程中電解液始終與Li4Ti5O12表面直接接觸,從而造成電在Li4Ti5O12材料表面持續(xù)還原分解,這可能是導(dǎo)致Li4Ti5O12電池脹氣的根本原因。氣體的主要組分是H2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C3H8等。
當(dāng)把鈦酸鋰單獨(dú)浸泡于電解液中時(shí),只有CO2產(chǎn)生,其與NCM材料制備成電池后,產(chǎn)生的氣體包括H2、CO2、CO以及少量氣態(tài)碳?xì)浠衔?,并且作成電池后,只有在循環(huán)充放電時(shí),才會(huì)產(chǎn)生H2,同時(shí)產(chǎn)生的氣體中,H2的含量超過(guò)50%。這表明在充放電過(guò)程中將產(chǎn)生H2和CO氣體。
LiPF6在電解液中存在如下平衡:
PF5是一種很強(qiáng)的酸,容易引起碳酸酯類(lèi)的分解,而且PF5的量隨溫度的升高而增加。PF5有助于電解液分解,產(chǎn)生CO2、CO及CxHy氣體。據(jù)相關(guān)研究H2的產(chǎn)生來(lái)源于電解液中的痕量水,但是一般電解液中的水含量為20×10-6左右,對(duì)H2的產(chǎn)量貢獻(xiàn)很低。上海交通大學(xué)吳凱的實(shí)驗(yàn)選用石墨/NCM111做電池,得出的結(jié)論是H2的來(lái)源是高電壓下碳酸酯的分解。
目前抑制鈦酸鋰電池脹氣的解決方案主要有三種,第一、LTO負(fù)極材料的加工改性,包括改進(jìn)制備方法和表面改性等;第二、開(kāi)發(fā)與LTO負(fù)極相匹配的電解液,包括添加劑、溶劑體系;第三、提高電池工藝技術(shù)。